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差速器壳体铸造工艺设计及改进 design and improvement of casting process for diff case.pdfVIP

发布时间:2024-01-29 浏览量:40

  柴油机设计与制造

  ofDiesel

  Design&ManufactureEngine

  doi:10.3969/j.issn.1671—0614.2012.02.006

  差速器壳体铸造工艺设计及改进

  张得力

  (美国德纳管理(上海)有限公司,上海200235)

  摘要主要介绍工程机械差速器壳体铸件的工艺改进过程。此零件由于结构复杂,零件本身

  存在较多热节处,零件材料又是球墨铸铁,所以出现缩松的倾向较大。在生产过程中确实发现大

  量零件出现缩松,Ja.Fb导致零件报废,给企业造成了较大的损失。通过工艺方案的逐渐改进,最

  终消除了缩松缺陷的过程,为相关零件的铸造提供了经验依据。

  关键词:差速器壳体缩松工艺改进

  and of ProcessforDiffCase

  DesignImprovementCasting

  Deli

  Zhang

  (Dana 200235,China)

  Management(Shanghai)Co.,Ltd.,Shanghai

  of fordiffcaseusedforconstructionisintroducedin

  Abstract:Improvementcastingprocess machinery

  this asdiffcaseis tohave becauseofits structure

  paper.Suchpart likely porosityduringcasting complex

  its thermal materialisnodulariron.The was foundinlotsof

  and many centers;inaddition,its porosityreally

  andamassof were isrealized the

  parts parts scrapped.Eliminatingporosity throughcastingprocess

  referenceforothersimilar

  improvement,whichprovides partscasting.

  words:diff

  Key case,porosity,process,improvement

  1 引言

  差速器壳体是我公司供应商为我公司生产的零

  件之一。在加工螺栓孔时,在孔中发现存在大量的 级为3级,就是在边长为38.10mill的正方形内,

  缩松孑L洞,有时缩孔较大时直径可达到20mill的 缩松的最大尺寸不超过12.70into。图2疏松缺陷接

  孔洞,并且一件零件中可出现2到3个这样的缩 收等级(Category

  lmn

  孔,从而造成大量的报废。废品率最多可达95%,几 收,最大接收等级为3级,也是在边长为38.10

  乎没有合格品,根本无法组织生产。虽然在工艺设 的正方形内,疏松的最大尺寸不超过25.4mm。

  计时运用了凝固模拟软件进行了模拟,并且模拟时 此零件的材料要求是美国标准,材料牌号为

  并未发现存在较大的缩松缺陷,但在实际生产中由 MS一75B。材料基体组织为珠光体与铁素体,并没

  于各种因素的影响,

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