柴油机设计与制造
ofDiesel
Design&ManufactureEngine
doi:10.3969/j.issn.1671—0614.2012.02.006
差速器壳体铸造工艺设计及改进
张得力
(美国德纳管理(上海)有限公司,上海200235)
摘要主要介绍工程机械差速器壳体铸件的工艺改进过程。此零件由于结构复杂,零件本身
存在较多热节处,零件材料又是球墨铸铁,所以出现缩松的倾向较大。在生产过程中确实发现大
量零件出现缩松,Ja.Fb导致零件报废,给企业造成了较大的损失。通过工艺方案的逐渐改进,最
终消除了缩松缺陷的过程,为相关零件的铸造提供了经验依据。
关键词:差速器壳体缩松工艺改进
and of ProcessforDiffCase
DesignImprovementCasting
Deli
Zhang
(Dana 200235,China)
Management(Shanghai)Co.,Ltd.,Shanghai
of fordiffcaseusedforconstructionisintroducedin
Abstract:Improvementcastingprocess machinery
this asdiffcaseis tohave becauseofits structure
paper.Suchpart likely porosityduringcasting complex
its thermal materialisnodulariron.The was foundinlotsof
and many centers;inaddition,its porosityreally
andamassof were isrealized the
parts parts scrapped.Eliminatingporosity throughcastingprocess
referenceforothersimilar
improvement,whichprovides partscasting.
words:diff
Key case,porosity,process,improvement
1 引言
差速器壳体是我公司供应商为我公司生产的零
件之一。在加工螺栓孔时,在孔中发现存在大量的 级为3级,就是在边长为38.10mill的正方形内,
缩松孑L洞,有时缩孔较大时直径可达到20mill的 缩松的最大尺寸不超过12.70into。图2疏松缺陷接
孔洞,并且一件零件中可出现2到3个这样的缩 收等级(Category
lmn
孔,从而造成大量的报废。废品率最多可达95%,几 收,最大接收等级为3级,也是在边长为38.10
乎没有合格品,根本无法组织生产。虽然在工艺设 的正方形内,疏松的最大尺寸不超过25.4mm。
计时运用了凝固模拟软件进行了模拟,并且模拟时 此零件的材料要求是美国标准,材料牌号为
并未发现存在较大的缩松缺陷,但在实际生产中由 MS一75B。材料基体组织为珠光体与铁素体,并没
于各种因素的影响,