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锡青铜阀瓣铸造工艺探讨.pdf

发布时间:2024-03-21 浏览量:39

  C通用机械紉造

  GM Manufacture

  锡青铜阀瓣铸造工艺探讨

  江苏竹篑阀业有限公司(源阳21355肖朋许建东

  【摘冥】介绍了锡青铜的铸遺性能,典型大规格等最后凝固部位发生铜液“上涨”现象。尽管铸造锡青

  间的铸工艺分析,对产生的铸缺陷提出了对策。铜的体积收缩率较小,但由于結晶温度范围宽,因此当

  关词】锡青铜间爝铸造工艺

  晶界尚有液相或刚刚凝固时,髙温强度很低,如果铸造

  工艺不合理,也会产生裂纹。

  图1为DN250船用截止阀瓣,材质:

  Zcusn5 Pb5zn5,铸件重量:11kg,轮廓尺寸为

  中280mmx90mm。作为阀门的密封部件,阀辫气密性

  测试必须合格,不能有缩松、气孔等缺陷。

  一、造性能

  锡青铜的历史悠久,是人类最早使用的金属材料

  之一。它具有良好的耐蚀性,另外锡青铜表面能形成致

  密的SnO2薄膜,有很好的保护作用,因此在大气、海

  水、淡水和蒸汽中十分耐蚀,广泛用于泵、阅、给排水

  管路和海船零件。

  )锡青铜结晶温度范围宽,呈糊状凝固,补缩困

  难,容易产生枝晶偏析和分散的微观缩孔;锡青铜凝固

  图1DN250船用止阀

  时的体积收缩率很小,因此只要放置较小的冒口即可铸

  造出壁厚不均而形状复杂的铸件,但是由于容易产生缩

  二、前期造工艺

  松,故不易得到组织致密的铸件。

  使用焦炭坩埚炉嫆炼,浇注温度控制在1180℃左

  2)铸造锡青铜在一般铸造条件下,容易产生偏右;采用手工造型,造型材料选用南京红砂;浇注系统

  析,使铸件成分不均匀,内部形成许多小孔洞,降低铸根据经验采用类似产品普追使用的中注式(见图2),并

  件的力学性能和气密性。

  设置相应补缩冒口。制造毛坯5个,机加工后发现铸件最

  3)铸造锡青铜的吸气傾向大,常常在浇ロ、冒ロ后凝固处晶粒粗大(见图3、图4),并有缩松等缺陷。

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  邇用机械制造(CM

  GM Manufacture

  三、防止铸造缺陷所采取的对策

  (1)熔炼工艺中频感应电炉相比焦炭坩埚炉熔

  炼出的金属及合金质量好,金属损失少,功率控制方便

  等因素,经考虑采用中频感应电炉替代原先焦炭坩埚

  炉。熔化时用木炭覆盖,炉前用造渣变质剂或磷铜脱

  氧,同时为防止残留磷与铸型反应脱硫磷铜使用量>

  0.3%。废旧料、回炉料在使用前进一步作清污处理。

  针对熔体采取复合精炼除气,围绕“除氢脱氧,去杂变

  质,精炼净化”这个目标展开。

  图2中注式浇注系统

  熔炼工艺流程:

  1)装料,木炭加铜。

  2)氧化性气氛,快速升温熔化过热至1200℃。

  3)扒渣,加造渣变质剂,喷吹氩气。

  4)检验调整合金参数。

  5)扒渣,浇注1080-1150℃出炉。

  (2)浇注温度试验表明,熔炼温度在1310~1

  330℃时,浇注温度在1180-1200℃时,该合金的力学

  图3最后凝固部位(圆圈部位

  性能最高,但锡青铜的吸气倾向较大,从防止气孔的角

  度出发,仍将浇注温度控制在1100~1150℃,以减小

  吸气的概率,此外,降低浇注温度也相当于增加铸型的

  蓄热能力,有利于提高铸件组织的致密性。同时,浇注

  时适当加快了浇注速度。

  (3)浇注系统优化原采用中注式浇注系统,由

  于补缩冒口离热节处较远,无法起到补缩作用,采用顶

  图4最后凝固部位出现了缩松

  注式浇注系统后虽然缩松问题得到了缓解,但由于顶注

  后及时调整浇注系统,改为顶注式(见图5),并式对秒型的神击カ较大,金属液产生飞設,反而产生了

  采用手工三箱造型,并放置滤网挡渣。制造阀擗30个

  砂眼、气孔等缺陷。因此经过综合考虑决定采用底注式

  经检验,仍出现砂眼、气孔等缺陷,气密性合格率为

  浇注系统(见图6),此种浇注系统金属液充型平稳,

  30%,善后工作量很大,成本很高。

  金属氧化少,并有利于型腔内气体的排出。在上部设置

  明冒口,利于补缩并使用网挡渣。

  图6底注式浇注系统

  (4)造型材料南京红砂砂质纯,含泥量适度

  透气性强,黏度好,含硅高,水分少,颗粒细,翻出的

  图5顶注式浇注系统

  (下转第104页)

  CM用

  2012年第7期www.etyx.com

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  CM邇用机械制造

  GM Manufacture

  2)轧辊两端的轴承不在一条轴线上,导致轧辊运导致滚动体等表面剥落。

  行时两端轴承负载过大产生噪声。

  (2)座圈滚道严重磨损由于轧机轴承密封向

  3)轴承的润滑脂不够,导致轴承干磨产生噪声。

  题,轴承损坏最多的就是靠近辊身侧的部位,轴承经常

  4)轴承的滚动体磨损、支架破碎、保持架松动都是因为润滑脂污染、流失,使零件工作表面磨损

  会产生噪声。

  (3)轴承座、保持架的断裂轴承座、保持架的

  断裂一般都是因为润滑不足,配合尺寸过紧,轴承本身

  四、滚动轴承的损伤

  加工的内外圏、滚动体表面质量不合格等。

  滚动轴承拆卸检查时,根据轴承的损伤情况判断轴

  很难得知轴承损伤的真正原因。可是,如果知道

  承的故障及损坏原因。依椐日常的维修故障分析一般可了轴承的使用机械、使用条件和轴承周围的构造,了解

  以总结为以下几个方面:滚道表面金属疲劳剥落、轴承事故发生前后的情况,结合轴承的损伤状态和几种原因

  烧伤、塑性变形、轴承座断裂、保持架醉裂、保持架判断,便可以防止同类事故再发生。

  的金属黏附在滚动体上以及座滚道严重磨损。

  南南铝业股份有限公司使用的IH公司的1830四辊

  五、结语

  铝箔轧机工作辊的圆锥液子轴承的损伤形式主要有疲劳

  每个轴承在设备上都有它独特的使用环境和要

  剥落、磨损和断裂三种情况。

  求,如果正确使用轴承,应该关注轴承的安装、检查和

  (1)滚道表面金属疲劳剥落轴承座内壁和轴承的维护方面,减低因为轴承的损伤而引起的设备故障。影

  外圈滚道均承受周期性运动載荷的作用,经过长时间的响轴承使用寿命的因素有很多,因此应制订科学合理的

  运行、当达到其设计的安全数值后,滚动体或内外图滚管理制度和工艺规程,才能延长轴承使用寿命,保证设

  道的金属面就会产生疲劳剥落。如果轴承的负载过大或备运转正常。cM

  者轴承的安装不正确,也会加剧轴承的金属疲芳,从而

  (收稿日期:2012/04l19)

  (上接第101页)

  随后,稍微适应性调整后,继续对DN250以上规格

  铸件光洁平整,质量稳定。因此造型材料选用南京红阀辦进行试验,均取得良好效果,制造出的铸件如图7

  砂,同时造型后使用烘干器对型腔表面进行烘千。

  所示。

  四、实践

  五、结语

  工艺按照上述调整,小批量试制30只阀瓣毛坯,单

  从产品试验看,调整后工艺对改善大规格锡青铜

  从外观看,均整洁漂亮,质量较以往明显有很大提高,阀瓣气孔、缩孔等缺陷起到了很好的效果,有效地解决

  加工后组织致密,肉眼看不到任何缺陷,产品加エ后测了前期存在的晶粒粗大、缩松等缺陷,大幅度提高了成

  试气压0.8MPa,水压3.3MPa,合格率达到5%以上。

  品率。

  参考文献

  []中国机械工程学会铸造分会铸造手册:第3卷铸造非

  铁合金[M北京:机械工

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