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针对226B欧I缸盖气孔缺陷铸造工艺探讨.pdf

发布时间:2024-06-29 浏览量:51

  学复Ww. xecl llt ll com

  2015年第4期

  锛造设备与工艺

  2015年8月

  FOUNDRY EOUIPMENT AND TECHNOLOGY

  Aug-2015

  铸造工艺

  doi:10.1666. cnki,isn1004-6178.2015.04.007

  针对226B欧」缸盖气孔缺陷铸造工艺探讨

  梁泉,陈玉英,高冠会,季顺业

  (潍柴动力股份有限公司,山东潍坊261001)

  摘要:对226B欧1缸盖的气孔缺陷进行了分析,并制定了相应的措施以降低气孔缺陷控制铸件质量。通

  过改变横浇道截面积,使每箱6件証盖浇注平衡,减少缸盖的气孔缺陷;试验不同发气速率的涂料,找出发气速

  率适应226B欧1缸盖浇注系统的涂料;试验増加砂芯排气孔,使砂芯产生的气体顺利排出;增加造型操作密封

  工序减少铁水钻入铸型排气通道,使型腔内气体顺利排出,有效地减少了气孔缺陷。

  关键词:气孔;浇注系统;发气連率;砂芯排气孔

  中图分类号:TC24文献标识码:B文章编号:1674-6694(2015)04-0015-02

  226B欧缸盖铸件的毛坯重量为1.2kg,由

  于形成铸件水腔的砂芯比较小,制芯工艺无法设置

  1226B欧Ⅰ缸盖铸造工艺试验

  排气通道,浇注后砂芯受铁水包固,易产生气孔缺1.1浇注系统分析和试验

  陷;同时,由于形成铸件水腔的砂芯中间有隔板,増

  226B欧I缸盖造型工艺每箱6件,内浇口采用

  加铁水包罗面,气孔缺陷更容易出现;226B欧1缸中注从缸盖侧面进入,如图2.

  盖每箱6件.由于浇注系统设计原因,浇注时难以

  达到浇注平衡,导致每箱6件中出现气孔缺陷的几

  率不同。

  经分析226B欧1缸盖的气孔缺陷属于侵入性

  气孔,由于形成气泡之气体来自外部气体源,所以

  侵入性气体是一种外生式气体回;226B欧1缸盖产

  生侵入气孔的来源主要是覆膜砂制出的砂芯受热

  图2226B欧缸盖浇注系统

  产生大量气体和砂芯浸涂所用涂料受热产生气体

  对226B欧1缸盖气孔缺陷统计一段时间分析

  在铁水凝固时侵人铁水中而产生气孔(图1)

  时发现,每箱6件缸盖中气孔出现几率相差很大,

  如表1

  表1缸盖在型板不同位置气孔缺陷数量(个)

  置

  3

  4

  6

  日期

  1日

  2日

  0

  3日

  6

  13

  6

  Bali

  4日

  4

  6日

  7日

  20

  16

  9日

  6

  2

  图1226B欧1缸盖的气孔缺陷主要部位

  合计

  37

  18

  从表1可以看出在型板1号和5号两个缸盖

  收稿日期:2015-0)4-19

  作者简介:梁泉(1978-),男,山东城人,学士,主要从事铸造工艺

  气孔出现率较大,经分析认为是浇注不平衡造成。

  从浇注后观察浇注冒口发现,1号和5号浇注冒口

  15

  Aug.20154

  特造设备与エ艺

  2015年第4期

  只有一半高度。为了解决浇注平衡问题,对横浇道30

  高度做了两个方案的工艺试验。

  方案一:在主横浇道增加8mm高度,加大主横

  浇道截面积;在两个分横浇道末端增加8mm,试图

  增加1号和5号的浇注压力,使1号和5号充型快1

  些,如图3

  0306090120150180

  306090120150180

  a)涂料1

  b)涂料2

  图5不同涂料发气速率测试图(分别做三次)

  图3方案一更改后横浇道结构

  明显减少;由此可见,涂料的发气速率对侵入性气

  方案二:在主横浇道増加8m高度,加大主横孔的影响尤为重要。

  浇道截面积;在两个分横浇道末端各减少15mm,始13增加砂芯排气通道

  端从过前一个缸盖开始倾斜至末端,通过截面积逐

  在砂芯中开设排气通道作用是:当金属液淹没

  步减少试图増加1号和5号内浇口的流速,使1号砂芯,砂芯过滤气流由非定向转向定向气流危险时

  和5号充型快一些,如图4.

  刻,缩短定向气流在砂粒孔隙中的流动路程,进入

  阻力小的砂芯排气通道,这样,再通过芯座通气孔,

  可使浇注时砂芯产生的气体快速溢出芯外,显著提

  高砂芯气体溢出速度,降低危险时刻砂芯工作表面

  的压力

  5号

  226B欧1缸盖由于砂芯比较小,在制芯工艺上

  很难设置排气通道,如图6所示,个上工艺孔芯

  头只有10mm,而4个侧工艺孔芯头由于分型方式

  试验结论:经过两种方案的试验对比,方案二限制无法设置排气通道

  更加合理,用方案二后浇注后充型平衡,气眼针几

  乎同时充满,1号和5号的气孔缺陷明显减少

  1.2不同发气速率涂籵的工艺试验

  缸盖的侵入性气孔不仅与发气材料(砂芯材

  料、涂料等)的发气量有关还与发气材料的发气速

  率有很大关系;侵入性气孔是由于浇注时发气材料

  (砂芯、涂料等)受热产生大量气体在金属液凝固时

  图6226B欧Ⅰ缸盖砂芯结构

  侵入金属液中形成的;如果在金属液凝固之前,发

  为了减少缸盖侵入性气孔,在下芯之前,增加

  气材料(砂芯、涂料等)产生气体全部能够顺利排人工钻孔工序,即用风钻在226B欧1缸盖砂芯4

  出,那么就不容易产生侵入性气孔。

  个工艺孔芯头钻6mm的排气通道,这样浇注时砂

  现在缸盖浇注理念是快速浇注、快速凝固的原芯产生的气体快速溢出芯外,減少气孔缺陷,如图7

  理,所以采用发气速率快的材料有利于减少侵入性1.4増加下芯后密封芯头间隙

  气孔缺陷。试验了两种涂料的发气速率和发气量

  由于226B欧I缸盖大皮芯是垂直分型,考虑

  测试结果如图5

  射砂嘴位置,大皮芯气道端面从射砂嘴中间分模,

  从图5可以看出,涂料1的发气速率为0.13,这样使得大皮芯与下型板芯拔模斜度不一致,造成

  发气量为21.71gml:涂料2发气速率为0.08,发气下芯后分型面处有5m的间隙,浇注时铁水易从

  量为13.56gml.经过对两种涂料的工艺试验对比,此处钻入上型芯头排气通道,致使砂芯排气通道堵

  用发气速率快的、发气量大的涂料1,缸盖气孔缺陷

  (下转第31页)

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