SPB1400—28,铸件质量 1.82t。经过分析讨论,确
定了工艺和实施措施,情况介绍如下。
l 铸件基本情况
该铸件毛坯轮廓尺寸为 西1416x520.5mqll。
铸件壁厚较为均匀,幅板处壁厚最小,为68mm,
轮毂处壁厚最大,为951TI1TI。铸件质量约为 1.82
t,其结构简图见图1。
表 l 化学成分控制范围 (%)
Tab.1 Controlrangeofchemicalcomposition B(%)
C Si Mn P S Sb
2.9~3.2 1.4—1.7 0.9一1.1 ≤0.15 ≤0.12 O.05
截面总面积 :
2 铸造工艺设计 F阳:—— _,l— cm (1)
0.31/ztk/~
2.1 总体工艺方案 式中:F阻——浇注系统最小截面总面积/cmz;
为了较充分地利用石墨化膨胀进行 自补缩, G——流经F阻截面的金属液总质量/kg;
选用了刚度较高的呋喃树脂砂制作铸型。考虑到 l— — 总流量损耗系数;
现有的砂箱和铸件特点,将分型面选在轮毂与轮 — — 浇注时问/s;
幅平齐的大端面处(见图 1)。 日p——平均静压头高度/cm。
依照树脂砂浇注系统遵循的 “快速浇注、平 ①树脂砂型刚度较高,工艺出品率高。按工
稳充型、排气通畅”原则,参阅有关技术资料并结 艺出品率90%,铸件质量 1.82t估算,铸型铁液
合我厂生产实际,铸件采用封闭式浇注系统,各 总质量为:G:1.82t+0.9 2.02t
单元断面比例为:F直:F横:F内=1.2:1.1:1。铸造 ②树脂砂铸型类似干型,值取0.48
工艺见 图2。 ③浇注时问计算公式:
考虑到铸件壁厚较厚,质量较大,铁液要进 t=S:、/ (2)
行孕育处理 ,决定采用 “高温出炉 、静置、低温快 铸件壁厚大于 40mm,S,取 1.84,则
浇”的工艺方案。出炉温度控制在 1380qC以上; t=S,、/G:1.84x、/2002 82-3S,取 85S。
浇注温度控制在 1250~1300℃;型内冷却时问
④验算浇注时间:
不小于 12h。
型内平均液面上升速度 :
铸件化学成分根据铸件壁厚和技术条件选
: : 0.6lcm /s
择,控制范围见表 lⅢ;炉前三角试样的白口宽度大 t 3
致为4~7mm,均以中间值作为生产控制 目标值。 参阅文献[2】,铸件壁厚大于40mm,V值应
2.2 浇注系统截面积计算 为:0.8~1.0cm/s。验算结果与要求值接近,浇注
参照文献 2『]推荐的公式计算浇注系统最小 时间取 :85s是合理的。